YQw系列燃氣導熱油爐采用三回程國盤管設計,受熱面足,爐體尾部配置的節能裝置大大減少了熱能損失,熱效率可高達95%以上。同時,先進的燃燒器確保NOx排放低于30mg/Nm3,實現了富達凈水材料有限公司節能降耗和減排的預期目標。
數十年來,中正鍋爐始終引導工業鍋爐制造品質,并持續沉淀,創立下料數字化,焊接自動化,裝配模具化的工藝標準,各主要部件已實現專業化、 規模化生產,絕大多數產品可以滿足客戶短時間交貨的需要。 專業的制造水平滿足客戶“質量、品質、性能”的追求,讓每一臺中正制造都成為凝結匠心的上乘之作。引進國外的先進數控切割設備,保證后期焊接和裝備質量, 目前公司板材的下料數控率達到了80%以上, 并進行了大規模焊接和裝配的工藝革命,采用機械自動焊接,實現裝配模具化,逐步減少劃線裝配的傳統加工手段,消滅了劃線差錯, 同時公司引用先進的計量檢測設備也為制造出優質的產品提供了有力的保障。
為了節約鍋爐的運行成本,2016年,五谷春酒業在中正訂制了1臺6噸WNS系列冷凝式燃氣鍋爐(WNS6-1.25-Q)。WNS系列爐性運行自動化,第一回程,燃料經燃燒器霧化后,形成的火炬充滿在全波形爐膽內,并通過爐膽壁傳遞輻射熱;第二回程,燃燒產生的高溫煙氣在回燃室內匯聚轉向進入螺紋煙管管束區;第三回程,經對流換熱后,煙氣溫度逐漸降低后至前煙箱,并在此轉向進入光管管束區,隨后經后煙箱流入煙囪,最后排入大氣。鍋爐熱效率高達98%,實現超低NOx排放,為五谷春酒業既實現節能又能達到環保要求,現五谷春酒業年生產能力達3.2萬噸,防城港鍋爐廠家2000萬大卡燃煤導熱油鍋爐。
流化床鍋爐結焦(2)由于燃料位徑和布風裝置有缺陷,以及參數控制不當而造成的漸近性結焦,這種結焦表面上看似正常,它是由于流化質量下降而形成的。預防:①控制好合理粒度。②定期加強檢查,發現布風裝置有缺陷及時消除。③控制好合適的料層差壓。
WNS系列燃氣鍋爐的大直徑波紋爐膽、強化傳熱的螺紋煙管以及煙道尾部增設的冷凝器,都有效提高了傳熱效果,確保鍋爐的綜合熱效率高達98%以上。同時,WNS系列燃氣鍋爐的快裝特點,有效節約了鍋爐在施工現場的安裝時間與成本。

防城港鍋爐廠家2000萬大卡燃煤導熱油鍋爐,中正低氮循環流化床鍋爐保留了傳統循環流化床低溫燃燒的技術優勢,調整一二次風的送風比例,優化二次風布置,合理設計爐膛受熱面,控制床溫在860~880℃,有效控制NOx的排放。
在沒有備貨的情況下,20噸以下的鍋爐中正承諾20天交貨,20噸以上的鍋爐中正承諾35天交貨。現在中正鍋爐的生產線上約有200臺鍋爐在運轉,完全可以滿足市場需求,防城港鍋爐廠家2000萬大卡燃煤導熱油鍋爐。







